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      線路板連接器

      淺談機運輸送線的電控系統

      發布日期:2022-04-27 點擊率:56

      2005年,上汽通用五菱股份有限公司耗資5個億建成了國內最大的西部涂裝車間。該車間的電氣控制系統基于北美通用汽車的CCH1和CCS2標準設計、制造、安裝完成。先進的生產線、一流的電控產品以及標準化的應用軟件,不僅確保了涂裝車間的安全生產,而且最大限度地滿足了柔性化生產的需求。

      電氣組成

      西部涂裝車間(簡稱西涂)電氣控制系統的網絡分為兩層構架,上層控制系統通過以太網EtherNet連接,下層受控系統通過設備網(DeviceNet)連接。

      1. 上層控制系統(見圖1)


      圖1 上層控制系統結構圖

      上層控制系統設備包括四大上位系統及AB的Logix5561系列PLC。四大上位系統分別為:PMC(生產監視控制系統)服務器,用于監控機運設備情況及車間區域車數等;AVI(自動車體識別系統)服務器,用于跟蹤車體及向機器人交換數據等;QAS(暗燈系統) 服務器,用來幫助流水線上的工人在一定生產節拍內、完成質量可靠的汽車裝配任務;PHS(工藝監控系統)服務器,用于監控車間的工藝設備,如前處理、直流源等。

      中央控制室的電腦和現場觸摸屏組成網絡,通過以太網傳送數據,監控、管理生產線。

      2. 下層受控系統(見圖2)


      圖2 下層控制系統結構圖

      下層受控系統的方案相對簡單,結構簡潔,維修方便。其主要設備包括:信號采集裝置(AB公司的1794FlexI/O、Turck公司的FDNL8點輸入模塊等);變頻器(SEW公司MFD系列變頻器),采用分散控制,具有運行可靠、維護方便安全的優點;網橋(Turck公司FDN系列),用于搭建兩臺PLC構架的設備網交換數據的平臺。

      下層控制系統采用DEVICENET現場總線技術,具有良好的開放性和完整性,擁有周密的網絡協議;通過設備網線將基站和現場各站點連接成一個整體,保證PLC與子站間的數據讀取和寫入,實現數據信息的共享,從而保證了全線自動化生產、順序啟動和順序停車。
      3. 網絡構架

      AB公司設計的車間網絡構架通常有三層。上層系統通過以太網EtherNet通信;中間層系統通過控制網ControlNet通信。這里的中間層控制設備通常指的是各子系統的PLC;下層控制系統通過設備網DeviceNet通信。在西涂項目中只用到了以太網和設備網,而據有關人士介紹,北美通用已經有工廠全部采用以太網來控制電控設備。

      安全生產第一位

      公司時刻把安全生產放在首位,考慮到機運輸送系統的危險性,車間配置了安全門控制系統、光幕控制系統,現場運行停止按鈕、現場急停按鈕、雙通道安全繼電器(Pilz品牌PNOX系列產品)、接觸器構成回路。這些安全防護措施有力地保證了安全有效的生產。

      在此,我們以面涂噴房出口升降機的區域為例,簡要介紹一下主控柜的現場安全保護回路。

      主控制柜的安全保護回路邏輯圖由三部分組成,見圖3。當現場的緊急停止按鈕或光幕、安全門動作時,現場的380V動力電和24V直流安全電自動斷開;當現場的運行停止按鈕動作時,現場的24V直流安全電斷開。以E800安全繼電器為例,E800的復位回路串聯了兩個接觸器(E828、E832)的常閉點,當現場的緊急停止按鈕拍下時,E800輸出斷開,E828、E832也斷開;恢復緊急停止按鈕,E800有了輸入后檢測復位回路,這時E828、E832必須斷開E800才能復位,以此來檢測E828、E832是否工作正常。


      圖3 主控制柜的安全保護回路邏輯圖

      滿足柔性化生產需求

      由于產銷量持續走高,公司新開發的加長車型在市場上供不應求。在公司東部工廠產能有限這一背景之下,我們在西涂進行了加長車的通過性試驗。

      西涂的機運系統是通過滑橇輸送線將車體進行轉接,完成車身的涂裝工藝。在車間通過加長車的過程中我們發現,在車身橇(BDC橇)與電泳橇交接的地方——叉式移栽機(HYZ-1)的叉子與加長車的底座彈簧存在干涉。為此,需要將加長車的位置向輥床工藝方向多移動315mm,見圖4。


      圖4 西涂的機運系統,加長車的位置需向輥床工藝方向多移動315mm

      為此,需要在輥床上增加新的夾緊裝置,采用電機進行驅動。加長車的運行步驟具體如下:當加長車在旋轉輥床HXG_18到位時,通過光電檢測開關的檢測判斷是加長車后,將加長車送到圖4中的位置,新的夾緊裝置動作,將橇體夾緊,然后進行車身轉移。

      這里,我們采用SEW變頻器現場分布式控制電機來驅動夾緊裝置。SEW變頻器(MFD系列)由底座、維修開關、變頻器模塊、總線接口模塊構成。

      SEW變頻器由24V直流控制,電纜有4芯線。其中,2芯24V直流電用來供給感應開關用電,另外2芯是直流24V安全電。在主控柜安全保護回路的介紹中我們已經提到,如果安全電消失,變頻器就停止輸出。車間內使用的電機抱閘均為220V直流抱閘線圈,電機中不需要整流塊,因此,從變頻器到電機線纜中的抱閘線已經為直流電。

      SEW變頻器的模塊參數直接在模塊上進行調整。本項目調整的參數有最高頻率、最低頻率、加減速時間、允許設備網控制、允許超額功率運行、允許抱閘線圈單獨打開、允許電機快速啟動并通過TH進行熱保護。由于通過設備網控制,需要在總線接口模塊的背面設置該設備的站點。

      將變頻器的參數和現場線路接好后,現場的工作就完成了。接下來還需要使用AB公司的軟件RSNetWork對新增設備進行配置。上面的配置完成后,SEW變頻器就可以通過總線與CPU聯系,再更改程序即可投入使用。

      標準化的應用軟件

      西涂的機運程序是根據北美的通用標準模板而生成的,程序中的每一種設備都對應有標準的模板。

      機運程序的生成需要在Excel表格中輸入各機運設備的名稱、順序、區域等,設備的數據類型選用用戶自定義數據類型中已經定義好的數據類型,然后將填好的Excel表導入到Logix5000編程軟件,自動生成程序。對于自動生成的程度,編程人員只需要稍做修改即可投入使用。以加長車改造項目為例,BSG-3(見圖4)的數據類型為用戶自定義數據類型ac-LWP(帶輔助升降臺的輥床),依照標準模版對ac-LWP進行定義。使用時,我們只需要打開Logix5000編程軟件,在User-Defined菜單中調用ac-LWP模塊,自動生成的程度只需稍做改動。

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