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      包裝機

      S7-200在枕式包裝機的應用

      發(fā)布日期:2022-10-09 點擊率:103

      前言

       

      ? 近年來,我國食品包裝技術得到了快速發(fā)展。在引進國外包裝機械的基礎上,國內機械制造廠商通過消化吸收,發(fā)展創(chuàng)新,使我國的包裝機械制造水平有了很大的提高。

      ? 按包裝機的機械結構來劃分,食品包裝機械可以分為立式包裝機與枕式包裝機。顧名思義,立式包裝機是從上到下的包裝過程,包裝的食品類型一般為顆粒,粉末,液體,例如日常生活中的食鹽、牛奶等;枕式包裝機是平面包裝的,包裝的食品類型一般為塊狀的,例如方便面,冰糕,蛋糕等。請參見下圖:

       

       

      立式包裝機 枕式包裝機

      本文主要基于枕式包裝機進行說明。

       

      系統(tǒng)原理圖(經(jīng)濟型枕式包裝機)

       

       

       

      機械結構(枕式包裝機)

      主要由撥叉、膜輥、色標傳感器、切刀以及橫封和縱封構成:

      1. 撥叉安裝在傳輸帶上主要起傳輸、分離包裝物的作用

      2. 膜輥起送膜的作用

      3. 色標傳感器檢測薄膜上的色標信號

      4. 切刀把包裝后的包裝物切割成包裝袋,由于切刀上有加熱裝置,切刀兼有橫封的作用

      5. 另外該機械還包括縱封部分,把側面的薄膜粘合起來

       

       

      系統(tǒng)要求:

      ? 膜輥直徑:66.88mm

      ? 切刀直徑:120.00mm

      ? 切刀電機傳動比:9:1

      ? 膜電機傳動比:9:1

      ? 切刀旋轉軸外接編碼器360 線

      ? 包裝規(guī)格:袋長(50-500)mm

      ? 包裝速度:150 袋/分鐘

      ? 切割精度:小于等于2.00mm

      ? 切刀電機功率:700W

      ? 進膜電機功率:700W

      設計依據(jù):

      ? 利用PLC 高速脈沖輸出通道發(fā)送的脈沖信號,實現(xiàn)對伺服驅動器的位置及速度控制

      ? 利用PLC 的高速計數(shù)通道實現(xiàn)外接編碼器的位置反饋

      ? 以切刀軸作為主軸,進膜軸作為從動軸進行控制

      ? 利用色標傳感器進行位置檢測,PLC 經(jīng)過位置判斷,做簡單的位置閉環(huán)控制

      ? 推導設計

       

       

      計算方法:

      ? 計算最大脈沖輸出能否滿足要求
      Rev =4096 units/rev
      C =D xπ
      =66.88 x 3.14159265
      =210mm
      Vmax =Lmax x PVmax
      =500 x 70
      =35000 mm/min
      Pmax =Vmax / C x Z x Rev / 60
      =35000 / 210 x 9 x 4096 /60
      =102400
      Precision =C / Z / Rev
      =0,0057 mm/unit
      推導結論: 精度2mm 〉Precision x 10 滿足條件
      PLC 最大輸出頻率為100KHZ, 近似滿足條件

      軟件設計依據(jù)(一)補償方法:

      ? 由于計算過程比較麻煩,這里不作詳細說明。總之不同包裝速度決定了不同的脈沖輸出頻率,把每次色標檢測到的實際位置與理論位置進行對比,按實際位置與理論位置之差進行補償,補償按著位置差的千分之二進行。

      ? 實際的位置值是根據(jù)外接的編碼器來實現(xiàn)的,在每次檢測到色標的時候,記錄實際值。每包裝一包切刀旋轉一周,編碼器記錄為0-360 度,一個周期后自動清零。

      軟件設計依據(jù)(二)象限判斷:

      ? 由于此包裝機屬于經(jīng)濟型配置,伺服沒有位置閉環(huán)控制,沒有尋參功能。有鑒于此,軟件中添加了示教功能:即在進行彩膜包裝時,如果更換新的包裝規(guī)格,要進行示教,把第一個色標檢測的位置值記錄下來,作為后面包裝過程中色標檢測的判斷依據(jù)(理論位置)。

      ? 在包裝過程中每次色標檢測的位置與理論位置的差值進行判斷,如果差值大于180度,送膜電機進行追蹤補償,否則,送膜電機減速,進行延遲補償。

      ? 由于示教時色標位置值(理論位置)是隨機的,可以在0-360 度的任意象限。因為要進行差值計算,涉及了正向追蹤還是延遲補償?shù)膯栴},所以要根據(jù)具體情況采用不同的計算公式

      ? 這里采用第一象限為例做簡單介紹:

       

       

      如果 0 如果 0 則 Delta_A=Act-T
      如果 180 變量名稱 表示符號 單位
      示教位置 T 度
      實際位置 Act 度
      差值 Delta_A 度

      本包裝機為枕式包裝機經(jīng)濟型配置方案,不但可以進行定長包裝,還可以進行色標包裝,切割精度足夠滿足目前大多數(shù)食品加工廠家的要求,得到了廣泛的使用。在激烈的市場競爭中,節(jié)約成本是很多制造商的選擇。

      另外,在高端的包裝機方面,目前大多采用伺服控制器閉環(huán)控制。例如西門子SIMOTION 系統(tǒng):通過運動控制器,不但可以直接利用系統(tǒng)的電子齒輪,電子凸輪等工藝模塊進行控制,而且還具有疊加軸,虛軸等功能,系統(tǒng)的動態(tài)性能更高,定位精度更準確。

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